启动部分硝化氨氧化MBBR和PH型曝气控制的实施外文翻译资料

 2022-08-21 23:29:28

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启动部分硝化氨氧化MBBR和PH型曝气控制的实施

Stephanie Klaus1,2*, Rick Baumler2, Bob Rutherford2, Glenn Thesing3,

Hong Zhao3, Charles Bott2

摘要:单级脱氨移动床生物膜反应器(MBBR)是一种处理高强度氮废水的工艺。在这个过程中,部分硝化和厌氧氨氧化(anammox)在附在塑料载体上的生物膜内同时发生。弗吉尼亚州纽波特纽斯市詹姆斯河处理厂现有的水罐(76ML/d)经过改造,安装了侧流除氨MBBR工艺。这是北美第二个侧流除氨工艺项目,也是第一次安装MBBR型除氨装置。4个月后,该工艺在设计负荷率为下实现了大于85%的氨去除率,表明启动结束。基于启动和过程优化阶段的观察结果,开发了一种新型的基于pH值的控制系统,该系统可最大程度地去除铵,并产生稳定的通气和废水碱度。Water Environ. Res., 89, 500 (2017).

关键词:脱氨,厌氧氨氧化,侧流处理,MBBR

1、介绍

从脱水后的厌氧消化的固体中分离出的浓缩物,可占水资源回收设施中总氮输入量的15%至25%,但仅占总输入流量的1%。 通过在侧流系统中处理浓缩液,该设施可以减少主流工艺中的氮负荷,从而提供更具成本效益和效率的整体氮去除(Jetten et al,2001)。部分硝化和厌氧氨氧化(anammox)的组合(通常称为脱氨)是侧流处理的经济选择,因为与传统的硝化/反硝化相比,曝气能量需求减少,不需要外部碳,并且污泥产生减少(Ahn, 2006)。

在脱氨的第一步中,好氧铵氧化细菌(AOB)根据等式(1)将大约57%的氨气转化为亚硝酸盐 (Grady et al., 2011)。

(1)

第二步,厌氧铵氧化细菌(AMX)根据等式(2)将剩余的铵盐和亚硝酸盐转化为氮气和少量硝酸盐 (Strous et al ., 1998)。

(2)

脱氨反应需要净消耗碱度(无机碳)。无机碳(IC)脱氨需求有两个组成部分:通过AOB / AMX生产/消耗氢离子,以及将IC掺入AOB和AMX的生物质中。侧流脱氨反应器中的pH主要受AOB消耗碱度的控制,这是曝气强度和好氧分数的函数。影响pH值的另一个因素是通气引起的汽提。氨氧化细菌消耗碱度,而AMX产生少量,净消耗量约为(理论根据等式(1)和(2)的化学计量)。亚硝酸盐氧化细菌(NOB)(如果存在)对碱度要求没有显着贡献。滤液的理论碱度与氨比为(基于从蒸煮器出来的的摩尔比为1:1的假设)(Metcalf and Eddy,2014)。浓缩液中的碱度/比率决定了不添加补充碱度即可除去的的百分比。

脱氨可以在单个反应器中或在两个独立的反应器中进行。在两反应器配置中,部分硝化发生在好氧反应器中,然后在厌氧反应器中发生厌氧氨氧化(Van Dongen et al.,2001)。许多全尺寸单反应器配置正在运行,包括上流式颗粒污泥反应器(Abma et al.,2007),移动床生物膜反应器(MBBR)(Christensson et al., 2013; Rosenwinkel and Cornelius 2005),以及使用AMX选择装置对批量反应器进行测序(Wett, 2007)。 在脱氨MBBR中,铵的转化发生在附着于塑料介质的生物膜中,其中AOB存在于生物膜的外部,而AMX在缺氧环境中更深地存在于生物膜内。 此过程的特征还在于25至35 ℃的温度,连续流动,连续曝气和大约24小时的水力停留时间(HRT)(Lackner et al., 2014)。

在脱氨MBBR启动过程中,最大的隐患是亚硝酸盐对AMX的抑制,因为AMX最初不能消耗AOB产生的所有亚硝酸盐。虽然AMX似乎受到亚硝酸根离子本身的抑制,但AOB和NOB易受亚硝酸()抑制(Lotti et al., 2012; Strous et al., 1999)。 一旦AMX容量等于或大于AOB活性,限制因素就成为AOB的IC限制(Wett and Rauch, 2003)。为了保持稳定的pH值并避免碱度限制,考虑到碱度的曝气控制策略至关重要。为了满足这些操作要求,必须使用自动控制系统进行连续的过程调整,以确保过程的可靠性。 对于各种脱氨反应器配置,需要满足上述目标,使用坚固的传感器并最小化操作员输入的可靠控制系统。

因为NOB与AMX竞争生物膜中的基质和空间,所以NOB抑制是脱氨系统的关键,如果反应器中所有硝酸盐的产生均归因于AMX活性,则基于化学计量(公式2),硝酸盐的产生比率(公式4)将约为11%。如果硝酸盐产生率高于11%,则可以认为过量的硝酸盐产生是由于NOB活性。旁流系统中NOB抑制的策略包括高游离氨(FA)浓度(Anthonisen et al., 1976),低溶解氧浓度(Wiesmann,1994),高温(Hellinga et al.,1998)和瞬时缺氧(Kornaros et al.,2010)。

基于pH的曝气控制是DEMON工艺的基础,该工艺是一种间歇性的曝气脱氨序批处理反应器(SBR),其中,曝气和非曝气相的长度由低和高pH设定值控制(Wett,2007)。 该过程利用了pH传感器的高精度,可以根据好氧阶段的碱度消耗和缺氧阶段的碱度将pH值控制在0.05波动范围内。 低pH设定点的典型值为6.8(Lackner et al.,2014)。 MBBR脱氨工艺可以间歇充气进行(Ling,2009; Zubrowska-Sudolet al.,2011); 但是,由于操作简单,在线信号的读数更准确以及无需在非充气阶段进行机械混合,因此优选连续充气。连续曝气还可以减少一氧化二氮()的排放(Christensson et al., 2013)。

Christensson等人于2013年提出了另一种去氨化MBBR控制方法,是通过反应器中氨的去除率(公式 3)和硝酸盐的产率(公式4)来调节连续曝气。式中EQ为均衡池(进水)浓度,反应器为工艺(出水)浓度。

(3)

(4)

这些比率是根据在线传感器值计算得出的,并且溶解氧(DO)的设定点会逐渐增加或减少,以保持最佳的运行条件。 最佳操作条件是氨的去除率在80%到90%之间,硝酸盐的产生在12%以下。

关于全规模脱氨MBBR系统操作的出版物很少(Christensson et al.,2013; Lackner et al.,2014; Rosenwinkeland Cornelius,2005),但都没有提供有关优化控制的详细信息。 尽管人们认识到,基于pH的曝气控制对于运行reg;工艺至关重要(Wett,2007),但这是第一个采用基于pH的曝气控制进行全规模脱氨的MBBR。

本文的目的是证明基于pH的曝气控制可优化侧流脱氨MBBR的性能,并提供有关启动策略的详细信息。

2、方法和材料

脱氨MBBR的安装。 詹姆斯河处理厂是位于弗吉尼亚州纽波特纽斯的规模为76 ML / d的设施。厌氧消化产生的废料活性污泥和初级污泥用离心机脱水,然后将浓缩液送入平衡池。对现有的地下储罐进行了改造,以安装侧流脱氨MBBR(北卡罗来纳州卡里市的克鲁格公司的ANTA Moxetrade;)。将离心液从均压池中泵入脱氨MBBR进行处理,然后将废水再循环回一级澄清池中。通过调节电动控制阀对反应器的气流速率进行控制和测量。机械混合器在非通气期间使介质保持悬浮状态,并且使其完全混合。离心泵的速度由变频驱动器控制,并由流量计测量,以满足75至250 L / min的流量设定值。启动过程中使用了两个深槽电浸式加热器,以将水箱温度保持在30℃。根据微量元素对细菌生长的需求,添加了微量金属元素的混合物(Grady et al.,2011),以防止AOB和AMX种群中微量元素的缺乏。

仪表与控制。 YSI Inc.(Yellow Springs, Ohio)的在线传感器用于监测脱氨MBBR中的,,pH,DO,比电导率和温度。 还对均衡池中的和温度进行了监测。 离子选择性电极(ISE)探针用于监测和并包括一个用于校正的额外传感器。

共有三种充气控制模式:固定DO控制,基于氨的浮动DO控制和基于pH的控制。通过调制电动控制阀对脱氨MBBR的气流速率进行控制和测量。该阀从分布式控制系统(DCS)接收命令,并返回发送位置信号。气流可以连续或间歇运行。在连续气流模式和间歇控制模式下,都可以将气流控制为满足气流设定值(由阀门上游的流量计测量)或满足DO设定点(由过程探头测量)。对低pH设定点(范围从6.3到6.6)进行了编程,以防止脱氨反应器中的碱度耗尽。当达到低pH设定点时,气流将关闭,同时继续进料浓缩液以使系统恢复。在固定DO控制模式下,级联比例积分微分(PID)控制用于根据DO设定值控制流向反应堆的气流,然后根据气流设定点对阀门位置进行PID控制。在以氨为基础的浮动溶解氧控制过程中,要调整溶解氧的设定值,以使氨的去除率和硝酸盐的产生率保持在最佳范围内(Christensson et al., 2013)。在基于pH的曝气控制中,调节DO或气流设定值以满足pH的设定值。

基准规模的活性测试。 每两周对种子培养基,新培养基和散装液体分别进行基准规模的最大活性测试,以监测AMX,AOB和NOB的活性。每次测试均从脱氨MBBR中收集一升种子培养基和一升新培养基。在有氧条件下测量种子和新培养基的铵氧化细菌和NOB活性,而在缺氧条件下测量AMX活性。散装液体测试仅在有氧条件下进行,因为假设散装中的AMX活性量可忽略不计。控制温度以匹配全规模反应器中的温度。监测需氧样品中的溶解氧并手动将其控制在4 mg / L以上,以确保氧不是限制因素。对于缺氧测试,向反应器中通入氮气以除去尽可能多的氧气,并用聚苯乙烯泡沫塑料盖覆盖。氮气中含有380 ppm(大气浓度)的二氧化碳,以防止pH值急剧升高。监测pH,并使用和手动控制pH值,使其保持在6.5到7.5之间。每隔5到30分钟取样5到7个样品,并分析,和。氨氧化细菌的比率由的产生确定,NOB由的产生确定,以及AMX由和的消耗量决定。计算AMX速率实验的和比率,分别与化学计量值1.32和0.26(等式2)进行比较。

生物质浓度测量。 对于种子和新培养基,每两周测量每平方米表面积的生物量重量。 为了进行此测量,从水箱中随机选择了九个种子块和九个新的培养基块。将培养基样品在105℃下干燥2小时。 称重干燥的样品,通过将载体置于25 mg / L EDTA二钠[乙二胺四乙酸]溶液中并剧烈振摇除去生物质。 然后将高压自来水分别施加到每种介质上,以确保没有干生物膜残留。 然后将介质在105℃干燥2小时以上。 初始重量和最终重量的差用于计算载体上的生物量。

性能监控。 每天从脱氨MBBR和平衡池中收集用于现场监测的样品,立即通过0.45微米滤膜过滤,并使用HACH(Loveland,Colorado)TNT试剂盒和HACH DR-2800分光光度计进行分析。仅在假设和接近于零的情况下,才对均衡池样品中的进行现场分析。 现场分析了脱氨MBBR的样品中的,和。 根据需要使用和值校准ISE探针。 还使用标准方法异地分析了两个地点的抓取样品的以下参数:总凯氏氮(TKN),总悬浮固体(TSS),挥发性悬浮固体(VSS),化学需氧量(COD),可溶性化学物质 需氧量(sCOD),总磷(TP),正磷酸盐(OP)和碱度。

3、结果与讨论

启动总结。 设计参数(表1)的确定依据为表2中所示的平均进水(浓缩液)特性。根据浓缩液产量,进入水箱的设计流量为284。在设计流速下,HRT为33小时,水箱的总体积约为393立方米。由于此构筑物是翻新的,因此HRT由现有储罐的容量决定。基于在设计负载率为256时80%的去除率,预期的去除率为204。为了实现这一去除过程,脱氨反应器中需要133的介质,相当于32.2%的填充率,其中10%是来自Sjouml;lunda废水处理厂已建立的侧流脱氨MBBR工艺的预定型(种子)介质(WWTP),Malm ouml;, Sweden。种子介质的百分比是基于以前使用过2至15%的启动阶段(Christensson,2013)而得出的。选择使用Sjouml;lunda污水处理厂的10%预定殖培养基播种,以减少脱氨反应器的启动时间。克里斯滕森等人,(2013)和Lemaire等人,(2011年)认为启动期间播种反应器的重要性存在矛盾,种子减少了启动时间,而Kanders等人,(2014)和Ling(2009)认为播种是没有必要的。不管播种对启动时间的影响如何,播种都提供了AMX,能立即消耗亚硝酸盐,这可以提高初始氨负荷并降低亚硝酸盐抑制的风险(Kanders等人,2014)。

表1 设计参数

表2 平均入渗特征

因为AMX的生长速度慢并且对亚硝酸盐敏感,所以对脱氨MBBR系统的启动起到了限制作用。启动的目的是在氨,pH和亚硝酸盐没有达到抑制水平的情况下,尽快达到设计氨的加载速率。因此,为了实现更快的启动,必须对过程中的氨,亚硝酸盐,硝酸盐和pH值进行严格监控。此外,必须监控主要的控制变量:曝气和氨气负荷。脱氨MBBR中的充气可以是连续的也可以是间歇的。

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